2020年河北三元液奶工厂生产任务持续增加,月产量屡创新高,满负荷的运转对工厂的设备管理工作提出了更高的要求。为降低设备因老化、故障、不良品导致的停机损失,充分做到事前预防,进一步提高生产效率,液奶工厂积极改革——于全厂内推行TPM,由此建立“自己的设备自己管理”的观念,加强员工自主学习的意愿。
工厂以5S为基础,通过区域划分、责任落实、保全培训、问题分析、实际操作、考核评比等方式,拉近了保全工与操作工的距离,促进了沟通,提高了解决问题的效率。
经过一段时间的推行和实施,成效初显。操作工捕捉问题、自主解决问题的能力有了一定的提高,小问题不再等待保全工,及时发现、及时解决,减少了停机时间。同时,保全工也不再忙于现场维修,有充分的时间对设备常见问题和更换率高的零配件进行梳理、统计,真正做到预防性维护,降低事后维修频率,延长了设备使用寿命。9月份工厂总产量1.27万吨,10月份更是创造了最高日产500吨、月总产量1.29万吨的记录。随着全员对设备故障分析、问题解决、预防性维护的能力不断提升,我们有信心并将全力以赴完成今后各项生产任务!来源:文化三元公众号